運營,使我國成為世界上唯一掌握百萬噸級煤直接液化核心技術的國家。 煤直接液化是以煤生產液體產品中效率較高的一條技術途徑,能源利用率可達60%以上,是煤炭清潔轉化和高效利用的重要途徑。神華煤制油示范工程于2005年開工建設,2011年進入商業(yè)化運行至今,在安全穩(wěn)定長周期和較高負荷運行的基礎上,努力實現(xiàn)“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運行。2013年,神華煤制油示范工程全年開車運行7556小時,首次超過設計值7440小時。 神華煤制油示范工程在運行過程中,始終堅持節(jié)水減排,噸油水耗逐年下降。目前,該工程噸油水耗已由設計之初的10噸下降到7噸,即生產一噸油水耗降了30%。同時萬元產值水耗約為10噸。神華鄂爾多斯煤制油分公司總經理張傳江說:“我們單是污水處理一項就要經過7道程序,污水基本全部循環(huán)利用,實現(xiàn)了零排放。” 與此同時,神華煤制油示范工程不斷改進高濃度污水處理工藝,提高污水回用率。針對運行以來高濃度污水處理運行穩(wěn)定性不能滿足全部回用的要求,神華煤制油示范工程精心選擇了5家科研、工程單位合作攻關,累計投入4.5億元用于研發(fā)、改造,新增預處理項目、臭氧氧化項目和深度處理項目。現(xiàn)已基本完工并逐步投入運行,從而將原來的“分質回用”改為“一水多用”,真正實現(xiàn)了污水零排放。 張傳江告訴記者:“生產用新鮮水和回用水的成本差距很大,一噸新鮮水的成本是七八元,而一噸污水經過處理回用的成本是七八十元。但是這樣做能夠治理污水并減少水耗,即使成本再高也必須干。” 此外,神華鄂爾多斯煤制油分公司積極探索替代與補充水源,已開展煤礦疏矸水利用研究兩年多,已完成3次方案論證,目前正進行項目設計,項目實施后將大幅減少水源地地下水取水量。 |
煤炭人網版權及免責聲明: 1.凡本網注明“來源:煤炭人網” 的所有作品,版權均屬于煤炭人網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍 內使用,并注明“來源:煤炭人網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 2.凡本網注明 “來源:XXX(非煤炭人網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。 3.如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。 |
上一篇:重泵公司成功“壓裂”煤層氣市場 | 下一篇:煤層氣技術獲巨大突破:產量將飆.. |